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溢流閥控(kòng)製腔壓力不穩定原因(yīn)?

   問:  溢流閥控製腔壓力(lì)不(bù)穩定原因是什麽?如何排除?


  答:  在(zài)係統中(zhōng)P772524,液壓泵為定量泵,三(sān)位(wèi)四通換向(xiàng)閥中位(wèi)機(jī)能為Y型,在(zài)三位四(sì)通換向(xiàng)閥回(huí)到中位時,液壓缸不(bù)工(gōng)作(zuò)。係統卸荷是由先導式(shì)溢流閥與二(èr)位(wèi)二通電磁閥組成(chéng)的卸荷回(huí)路。這時可(kě)將遠程控製口(kǒu)通過小型電磁閥與油箱接通,當電磁鐵斷電時,二位(wèi)二通電磁閥的通路被切(qiē)斷,係統正(zhèng)常工作;當電磁鐵通電時,二位(wèi)二(èr)通電磁閥被接通,於是溢流閥主(zhǔ)閥芯上(shàng)部的壓力(lì)接近於零,閥芯向(xiàng)上抬到(dào)最高(gāo)位置,由於閥芯上部彈簧較軟,所(suǒ)以(yǐ)這時壓力油口的壓力(lì)很低(dī),溢流閥便使整個係統在低(dī)壓下卸荷。但(dàn)是,當液壓係統安裝完畢,進行(xíng)調試時,係統發生劇烈的(de)振動和(hé)噪聲。


    經檢測發(fā)現(xiàn),振動和噪聲產(chǎn)生(shēng)於溢流閥。拆(chāi)檢溢流閥的(de)閥內零件、運(yùn)動件(jiàn)配合間隙、閥內清潔度、安裝等方(fāng)麵都符合設計要求。將溢流閥裝在試驗台上(shàng)測試,性能(néng)參數均(jūn)屬正(zhèng)常。而(ér)裝入(rù)係統就發生(shēng)上述故障。


    經反複試驗與分析,發現卸荷回路中,溢流閥的(de)遠程控(kòng)製口到二位(wèi)二通電磁閥輸入口(kǒu)之間的(de)配管(guǎn)長度較短時.溢流閥不產生(shēng)振動和噪聲,當配管長度大(dà)於Im時,溢流閥便產生振動,並出(chū)現(xiàn)異常噪聲。


    故障的原因是由(yóu)於增(zēng)大了(le)溢流閥的(de)控製腔(導閥前腔)的(de)容積。控(kòng)製腔的容積越大越不(bù)穩定,並且(qiě)長管(guǎn)路中易殘存(cún)一些空氣,這樣控製腔中的油液在(zài)二(èr)位二通換向閥通斷的工況下(xià),其(qí)壓力波動較大(dà),導致導閥(或(huò)主(zhǔ)閥)的質量一(yī)彈簧係統產生(shēng)自(zì)激振蕩噪聲,也(yě)稱高頻嘯叫(jiào)聲。


    因此(cǐ),當對溢流閥進行(xíng)遠程調壓或卸荷時,一般應使遠程控製管路愈短、愈細愈好,以減小容積。或(huò)者(zhě)設置一(yī)個固定阻尼(ní)孔以減小壓力衝擊及(jí)壓力波動。固定阻(zǔ)尼(ní)孔就是一個固(gù)定節流元件(jiàn),其安(ān)裝位(wèi)置應盡可能靠近(jìn)溢流閥遠控口,將溢流閥的控製腔與控(kòng)製管路隔開,這樣流體的壓力(lì)衝擊與波動將被迅速衰減,有效(xiào)地消除溢流閥的振動和(hé)嘯叫(jiào)聲。


    由於溢流閥遠程控製口(kǒu)的油液回(huí)油箱時被節流,將會增加控製腔內油液的壓力,於是係統的(de)卸荷壓力(lì)也(yě)相應提高(gāo)了(le)。為了(le)防(fáng)止(zhǐ)係統卸荷壓力(lì)提高過高(gāo),固(gù)定節流元件的阻尼(ní)孔不(bù)應太小,隻要能(néng)消除振動與噪聲即可。況且(qiě)過小(xiǎo)的孔容易(yì)堵塞,造(zào)成(chéng)係統無法卸荷。實踐證(zhèng)明G4 OAC5A,大而長的(de)阻(zǔ)尼(ní)孔控(kòng)製流體穩定性的效果優於短而(ér)細的阻尼孔。
 


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