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位移傳感器的(de)常見故障


《電氣與電控(kòng)》 / 2012-06-23
2013-5-17-->

    位(wèi)移傳感器的常見故障

    某電廠原裝機容量為6×200MW,經過幾年來的增容改造,現總裝機容量已達到(dào)了1320MW。從1999年(nián)10月(yuè)開始,該電廠利用(yòng)大修,先後對6台(tái)汽輪機的低壓透平油調速係統進行了(le)徹底的(de)DEH係統改(gǎi)造M2DJ-90A1-00EG。這6台(tái)汽(qì)輪機(jī)的DEH係統全部采(cǎi)用(yòng)某控(kòng)製工程有限公(gōng)司生(shēng)產的(de)DEH -ⅢA型(xíng)係統,2個高(gāo)壓主汽(qì)門、2個中(zhōng)壓主汽門和(hé)8個調速汽(qì)門都分別由(yóu)單獨的高壓抗燃油油動機(jī)控製。


    汽輪機(jī)調速係統改造後,轉(zhuǎn)速控(kòng)製和負荷控製的精度都大大(dà)提高,充(chōng)分體(tǐ)現出(chū)了機組(zǔ)啟動平(píng)穩、控製精度高的優點。同時,在運行(xíng)中也暴露出一(yī)些(xiē)異常問題,其(qí)中(zhōng)調速汽(qì)門的位移傳感器故障較為典型。汽輪機(jī)每(měi)個主汽門配一(yī)隻位移傳感器,每(měi)個調速汽(qì)門配兩隻位移傳(chuán)感器,係統以(yǐ)反饋值(zhí)高(gāo)的傳感器為控製對象進行調節。主(zhǔ)汽(qì)門在掛閘後保持全(quán)開,無調節作用,其(qí)位移傳(chuán)感器隻在做閥門活動試驗時才動作(zuò)。調速汽門根據(jù)轉(zhuǎn)速調節和(hé)負荷控製的(de)要求(qiú)而經常開關,其位(wèi)移傳(chuán)感器也隨調門的(de)開(kāi)關而(ér)不停動作(zuò),故容易損壞。當一隻傳感器損壞將其拆(chāi)除後,另(lìng)一(yī)隻可以正常工作(zuò),不影響機組的負荷調節;若兩隻都損壞,則必(bì)須在線更換,以(yǐ)保證對調門的(de)控製。下(xià)麵針對一些由於位移傳(chuán)感器故障產生的典(diǎn)型現象進行(xíng)剖析(xī),進而(ér)找出相應的(de)解決辦法。


    (1)故障現(xiàn)象與分析(xī)。


    1)現象一(yī)。自(zì)2000年3月27日開(kāi)始,3號機2號中(zhōng)壓調門反(fǎn)複出現間歇性小幅劇烈晃動,調門指令為110%且不(bù)變化(huà),反(fǎn)饋值在 86~95mm之(zhī)間變化,就(jiù)地調門和EH油管路晃動劇烈。嚴重時,曾出(chū)現(xiàn)過位移傳感器信號線連接插頭因(yīn)振動過大(dà)而脫落的(de)現象。


    原因(yīn)分析(xī):調門的位移傳(chuán)感器故障,引(yǐn)起反(fǎn)饋信(xìn)號失真;伺服閥指令控製線鬆動,造(zào)成伺服(fú)閥所接受(shòu)的DEH控製指令信(xìn)號變異。


    檢查和處理:檢查伺服閥指令控製線時,發現接線有(yǒu)鬆動現象,緊固後晃動現(xiàn)象消失(shī);檢查位(wèi)移傳感器時,發現反(fǎn)饋線插頭脫落,重新安裝緊固後晃動現象消失。後來更換為無插頭的(de)一(yī)體化傳(chuán)感器,避免了(le)此(cǐ)類故障的發生(shēng)。


    2)現象二(èr)。在2000年(nián)11月~2001年(nián)2月(yuè)期間,6號機2號高(gāo)壓調門反複出現間歇劇烈晃動的現象。起初(chū),通過采取單、多閥切換和小(xiǎo)量調整負荷的方法可避免(miǎn)調門晃動,但(dàn)此方(fāng)法無規(guī)律可(kě)言(yán),仍不能(néng)徹底消除該現(xiàn)象。2001年(nián)2月2號出現的一(yī)次晃動最為嚴重(當時機(jī)組(zǔ)帶180MW運行(xíng))E3Z-LS61 2M,並且導致了負荷在(zài)160~200MW之間大幅波動,2號高壓調門跳動幅度達20%;穩定15min後又出現劇烈晃動,負荷在130~190MW之(zhī)間大幅波動,2號高(gāo)壓調門在(zài)50%~100%之間跳動。其(qí)間,2號軸振由(yóu)116 μm突變到160μm,軸向(xiàng)位(wèi)移在(zài)-0.1--0. 3mm之(zhī)間擺動。整個過程中,2號高(gāo)壓調門指令(lìng)一直為100%。


    原因分(fēn)析(xī):2號高壓調門晃動時,其1號位(wèi)移傳感器反(fǎn)饋信(xìn)號有突增現象,引起VCC卡的(de)DEH指令值(A值)遠低於高選後的(de)調門反饋值(P值(zhí)),從而導致調門突關引(yǐn)起負荷降低。負荷突降後,在功(gōng)率回(huí)路的(de)作用(yòng)下(xià)又開(kāi)大(dà)其(qí)他高壓調門來維持目(mù)標負荷,因(yīn)此又出現了負荷突增的現(xiàn)象。另外(wài),高壓調門重疊度的(de)設置較大,1號、2號高(gāo)壓調門在180MW時仍未(wèi)全(quán)開,造成調門的(de)調整穩定性差,從而也(yě)加(jiā)劇了閥門的晃動幅度。
 

    處理:增加(jiā)兩隻位移傳感器的頻率差(由50Hz增至100Hz),減小(xiǎo)兩隻傳(chuán)感器共振的可能(néng)性;拆(chāi)除1號位移傳感器,晃動現(xiàn)象消失;改(gǎi)變高壓調門的(de)重疊度,1號、2號調門開至75%時3號調門開始開,3號調門開(kāi)至(zhì)50%時4號調門開(kāi)始開。


    3)現(xiàn)象三。2003年3月(yuè)18號2號機組(zǔ)負荷突變,DEH畫麵顯示(shì)2號高(gāo)壓調門全開,調門後壓力(lì)由12. 3MPa降至(zhì)9.2MPa。


    原因(yīn)分析(xī):經過分(fēn)析曆史(shǐ)數(shù)據,看出(chū)當時LVDT1反饋值突然增大(dà),使(shǐ)係統認為2號高壓調門開度過大,從而發(fā)出(chū)關閉指令。由於LVDT1已(yǐ)經(jīng)損壞,調門雖然已關閉,該反饋值(zhí)仍(réng)為最大,顯示為全開。可(kě)見,負荷突降是由於LVDT1損壞造成(chéng)的(de)。


    處理:由於LVDT2在(zài)此之(zhī)前已(yǐ)經損壞,兩路傳感器都失(shī)靈後,必須進行(xíng)在線更換,以保證正常的(de)負荷控(kòng)製。    


  (2)位(wèi)移傳(chuán)感器的(de)在(zài)線更換。按(àn)照供貨廠商提供的(de)更換方(fāng)法,必須多(duō)次全開(kāi)全關調門,以(yǐ)調整閥門控製卡(VCC卡)的(de)零位和滿(mǎn)度。采用此方法,勢必給機組(zǔ)的負荷帶來大幅度的突變,嚴重威脅機(jī)組(zǔ)的安全運行(xíng)E3F3-R61 2M BY OMC。在實(shí)踐中,通過多次(cì)試驗,總結出了(le)一(yī)套行(xíng)之(zhī)有(yǒu)效的(de)方法,采用(yòng)該方法不會對機(jī)組的負荷產(chǎn)生擾動。在(zài)線更換位(wèi)移傳(chuán)感器的療法簡述(shù)如(rú)下(xià):


  1)機(jī)組退出協調運行方式。因為在協調方式下,CCS將DEH的4個高(gāo)壓調門作為一(yī)個執行機構對待,人為改(gǎi)變某一個高(gāo)壓調門的開度會使係統誤認為調門動作(zuò),進而使其(qí)他調門跟著動作,造成負荷波動。


  2) DEH投入(rù)功(gōng)率回(huí)路,手(shǒu)動打(dǎ)開該調門的泄荷閥(該調門的位移傳(chuán)感器故障),該調門的油動機失(shī)去油壓而(ér)自(zì)動關閉,調門不會(huì)隨伺服(fú)閥指令的變化(huà)而動作。


  3)將新(xīn)傳感器接在VCC卡的端子板上(shàng),應該注意(yì)的是,在接線時按照(zhào)3 -2 -1的順序接,拆線時按照1-2-3的(de)順序(xù)拆(chāi),否(fǒu)則會產(chǎn)生虛(xū)假閥位(wèi)(開度顯示(shì)為最大),若(ruò)未退出(chū)協調方式,會(huì)對調節係統產生很大的擾動。


  4)人(rén)為移動傳(chuán)感器的鐵心,模(mó)擬調門的(de)全(quán)行程開(kāi)關(如高壓調門行(xíng)程為40mm),參照伺服(fú)係統調試圖調整VCC卡的(de)零位(wèi)和(hé)滿度為0- 4V。


  5)調整完(wán)畢後,將傳(chuán)感器安(ān)裝在調門上,人(rén)為給調門發關閉指令(lìng)0%,再手(shǒu)動關閉調門的(de)泄荷閥,保(bǎo)證調門不會突開;人為給調門發開度指令,每次增(zēng)加3%,使調門逐漸開啟,指令加到(dào)50%時,調整vcc卡的偏置,使A-P的差值(zhí)符合(hé)要求即(jí)可(kě)。
 

  該方(fāng)法在該廠的6台(tái)機組上多(duō)次成功應用,及(jí)時消除了(le)缺陷,滿足(zú)了(le)機組負荷調整的(de)要求G6D-1A-ASI DC5V,保證了機組的(de)出力(lì)。

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